截至4月23日,长庆油田采油二厂通过微球调驱技术见效163口井,日均增油42.5吨,阶段增油3066吨。

    微球调驱是长庆老油田提高水驱效率、降低自然递减的主体技术之一。这项技术可有效改善油藏水驱效果、提高水驱动用程度、控制井组含水上升,实现老油田持续稳产。

    为实现微球调驱技术的工业化应用,发挥稳产支撑作用,采油二厂重点围绕调驱的机理及提高采收率的机制,优势通道表征及工艺参数的匹配,适用长庆储层的产品核心指标及合成关键,规模应用条件下如何简化管理、降低成本,如何科学评价效果为实施决策提供依据五大关键问题开展研究。

    今年年初以来,采油二厂针对西峰、华池、南梁等老油田普遍进入中高含水开发阶段,水驱效果差、自然递减大的问题,在局部试验基础上,立足油藏整体治理,计划对全厂6个主要开发区块实施整体微球调驱428口井。

    为确保工作顺利推进,这个厂成立了调剖运行管理小组,统一指挥、集中协调,全面负责调剖工作的启动与运行管理。工艺研究所、地质研究所、作业区紧密结合、无缝衔接。这个厂严格筛选目标单井和治理区域,按照“流程集中注入为主、单井和阀组注入为辅”的整体集中注入模式,系统优化每一口井注入方案。技术人员精心编制集中注入地面配套方案、单点注入地质方案和微球调驱工程方案,作业区积极配合完成地面注入流程改造。

    目前,调剖区域自然递减率由13.4%下降至11.2%,含水上升率由3.4%下降至2.7%,生产形势明显好转,为老油田稳产奠定了坚实基础。